日前,大唐国际张家口发电厂8号机组超低排放改造顺利通过168小时满负荷试运行。环保指标在线监测数据显示,氮氧化物35毫克/立方米、二氧化硫11.6毫克/立方米、烟尘排放2.2毫克/立方米,主要排放指标优于燃机排放标准,标志着该厂首台燃煤机组“超低排放”环保改造项目成功投运。 据介绍,张家口发电厂8号机组超低排放改造是该厂2015年8台机组环保改造示范项目,采用目前国内较先进的高效脱硫技术工艺,脱硫塔在原基础上提升4.7米,净烟道增高4.5米,除雾器改为两台管道除雾除尘一体化装置,浆液循环泵由原来的3台增加为5台,喷淋层由3层增加为5层,塔外浆液循环箱由直径9米改为12米,新建一套脱硫废水处理系统等。 据了解,该厂8台机组烟气脱硫改造及增容提效工程启动于2006年12月,项目总投资5.2亿元,采用石灰石-石膏湿法脱硫,2008年8月通过河北省环保厅验收。2014年该厂在现有的石灰石-石膏湿法脱硫基础上,全面开展了总投资2.2亿元的8台机组脱硫提效增容工程,从而使现运行机组二氧化硫浓度降低到50毫克/立方米以下。同时该厂从2012年4月起,借助机组检修停备的机会,逐步对8台炉烟气旁路进行了拆除,2014年5月,8台机组脱硫烟气旁路拆除工作全部完成。 按照十二五节能减排目标责任书要求,该厂于2011年5月全面开工建设8台机组脱硝改造工程,项目采用锅炉本体低氮燃烧器+选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,尿素水解法制氨,对烟气中的氮氧化物进行削减。2014年8月,该厂最后一台4号机组烟气脱硝系统一举通过168小时的试运,顺利移交生产,提前一年完成了“十二五”减排责任书的要求。 随着新“火电大气污染物排放标准”颁布下发,该厂从2011年至2014年10月,先后对8台机组除尘器进行了电袋复合除尘器进行了改造,全部工程总投资1.92亿元,实现了烟气排放浓度低于特别排放限值的规定。 据悉,此次超低排放改造是在2014年8台32万千瓦燃煤发电机组实施脱硫、脱硝改造的基础上,按照河北省2015年大气污染防治行动计划要求,积极实施“超低排放”技术改造的再次升级。如今,大唐张家口发电厂其余7台32万千瓦机组超低排放改造工程计划已经全部排定,预计12月底前全部实现超低排放。
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